Peningkatan Efektivitas Kerja Mesin Kiln ddi PT Indocement Tbk Plant 4
Abstract
ABSTRAK
ANINDITO LEANDRO. Peningkatan Efektifitas Kerja Mesin Kiln di PT Indocement Tbk Plant 4. Dibimbing oleh HARDIANA WIDYASTUTI
Peningkatan efektivitas kerja mesin secara langsung berpengaruh pada hasil produksi yang dihasilkan, karena mesin yagn beroperasi dengan optimal dapat meningkatkan kecepatan, kualitas, dan konsistensi, serta mengurangi waktu henti. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar penyebab terjadinya breakdown yang cukup lama pada mesin kiln dan merancang solusi melalui penerapan checksheet guna meningkatkan kinerja produksi dan mengurangi waktu breakdown mesin. Metode penelitian melibatkan observasi langsung, analisis data produksi, dan wawancara dengan operator dan tim pemeliharaan. Hasil analisis menunjukan bahwa pada bata rotary kiln memiliki waktu breakdown yang cukup dan kurangnya pemeliharaan preventif menjadi penyebab utama terjadinya breakdown yang cukup lama. Solusi yang diusulkan adalah penerapan checksheet yang akan diisi oleh operator pada setiap shift untuk memantau ketersediaan mesin, kualitas produksi, dan kinerja operator. Penerapan checksheet diharapkan dapat dapat meningkatkan transparansi informasi dan respons terhadap maslah yang terdeteksi. Dengan melibatkan operator, diharpkan pemahaman mereka terhadap tanggung jawab masing-masing dalam menjaga kinerja mesin dapat ditingkatkan. Pendekatan ini diharpkan memberikan solusi terhadap tingginya nilai breakdown. ANINDITO LEANDRO. Peningkatan Efektifitas Kerja Mesin Kiln di PT Indocement Tbk
Plant 4. Supervised by HARDIANA WIDYASTUTI
The improvement of machine work effectiveness directly impacts the production output,
as machines operating optimally can enhance speed, quality, consistency, and reduce
downtime. This study aims to identify the root causes of prolonged breakdowns in the kiln
machine and design a solution through the implementation of a checksheet to improve
production performance and reduce machine breakdown time. The research methods
include direct observation, production data analysis, and interviews with operators and
maintenance teams. The analysis results indicate that the rotary kiln brick machine
experiences significant breakdown time, with inadequate preventive maintenance being
the main cause of these prolonged breakdowns. The proposed solution is the
implementation of a checksheet, which will be filled out by operators during each shift to
monitor machine availability, production quality, and operator performance. The
application of the checksheet is expected to increase transparency of information and
response to detected issues. By involving the operators, it is hoped that their understanding
of their responsibilities in maintaining machine performance will be improved. This
approach is expected to provide a solution to the high breakdown rates.
